
造成脱硫塔阻力升高,且这种硫泥很难浮选,只能通过静止沉降或过滤方式从脱硫液中分离出来。
另外栲胶在使用前需要加温熟化,五氧化二钒属于剧毒化学品,
运输、储存不方便等原因,所以一些企业考虑采用888脱硫催化剂代替栲胶法工艺。
三、调整与解决方案
用888脱硫催化剂代替栲胶在工艺调整过程中应注意以下几点:
⑴若已经造成硫堵脱硫塔,且压差波动较大,每天需要加消泡剂来降低阻力、维持生产的企业,在更换888时,开始加入量一定不要太大,且加入888一定要均匀。在清塔过程中出现阻力小幅度波动甚至上涨,这属于正常现象,这说明黏附在填料层的硫膏开始松动,部分清除的硫膏暂时堵塞下层填料造成的,但若阻力波动较大,影响到正常生产则要减少甚至停止888催化剂的加入量,防止清塔速度过快,造成积硫堵塔。
因此解决此类问题要缓慢降低栲胶和钒的加入量,慢慢提高888催化剂的加入量。
⑵若脱硫塔阻力不高,但再生槽硫泡沫形成不好,虚泡较多甚至无泡沫形成,这是硫堵脱硫塔的前期症状,此时解决比较容易,但首先要查明形成虚泡的原因,是碱度过高还是栲胶没有熟化好?若是脱硫液发黑,一般可考虑栲胶含量太高,溶液黏度大;若是脱硫液颜色呈较深的土黄色,
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